生物柴油是一种绿色环保的新型能源和工业材料,其制作原料来源广泛,其中以地沟油回收制备生物柴油及下游产品是目前科研、市场的研究热点,可以实现"变废为宝",同时也可以有效地解决地沟油产生的社会问题。目前我国政府规划至2020年,生物柴油产量将达1 200×104 t/a。
因地沟油酸值较高,在作为原料制备生物柴油时需采用酸碱两步催化法,即首先用酸催化剂进行预酯化,降低油品酸度,然后再进行碱催化进行酯交换反应生产成品。预酯化阶段采用的酸性催化剂可为浓硫酸、氢氟酸和磺酸等,其中磺酸催化剂由于在反应中不攻击碳-碳双键,产品质量高,且无强腐蚀性而被广泛采用,常用的磺酸催化剂有甲基磺酸和对甲基苯磺酸等。
生物柴油生产废水是一种高浓度有机废水,一般采用厌氧法去除废水中绝大部分有机物质,但废水中约有1‰~5‰的催化剂残余,会对废水的厌氧可生化性质产生重要影响。目前针对该类废水的生化处理效果的试验研究还少见报道。鉴于此,本文采用升流式厌氧污泥床(UASB)工艺处理地沟油回收制备生物柴油废水,通过试验研究了UASB反应器对该类废水的处理效果,并在此基础上考察了甲基磺酸和对甲基苯磺酸对生物柴油废水厌氧可生化性的影响,以期为生产工艺中催化剂的选择、废水处理工程设计提供理论依据。
1、材料与方法
1.1试验废水水质与分析方法
江苏某大型生物质能有限公司以地沟油为主要原料制备生物柴油和下游产品,试验废水取自该公司废水隔油池。试验废水COD 约为20000~22000mg/L,pH 值为2~5,为了模拟实际情况,设定试验的zui大催化剂残余量为1‰~5‰。实验室人工配制甲基磺酸和对甲基苯磺酸。COD采用重铬酸钾法测定;pH值采用精密试纸测定;NH+4 -N、TP采用分光光度法测定;挥发性脂肪酸(VFA)和碱度采用联合滴定法测定;SS、VSS采用标准重量法测定。所用药品均为分析纯。
1.2试验装置与方法
试验采用两套相同的UASB反应器装置进行对比研究。UASB反应器外径95mm,高750mm,内置三相分离器,总有效容积约3L,采用水浴恒温加热,温度控制在35±2℃。该反应器接种污泥为厌氧颗粒污泥,取自苏州某酒精厂污水处理站内循环(IC)反应器,密度为1.14g/L,粒径均匀,约为1mm左右,接种污泥量为45kg/m3,其VSS/SS比值为0.7,接种污泥体积约为UASB反应器容积的1/3。UASB反应器试验装置如图1所示。
图1 UASB小试装置
废水用计量泵从UASB反应器底部进水,经三相分离作用由顶部出水,产生的气提经水封洗气瓶通过湿式气体流量计,并通过逐步改变UASB反应器的进水浓度和回流量,定期观察UASB反应器产气情况以及出水COD、VFA、碱度情况。在试验过程中,适当投加铁、钴、镍等微量元素。
试验研究UASB反应器处理生物柴油废水的启动、负荷提升、稳定运行等阶段的运行情况,并在稳定运行容积负荷范围内,选择合适的容积负荷;同时向反应器1和反应器2的进水中分别加入一定质量浓度的甲基磺酸和对甲基苯磺酸,并逐步提高各自的质量浓度,观察UASB反应器的出水、产气情况,以研究不同催化剂对废水处理效果的影响。
2、结果与讨论
2.1 UASB反应器运行情况
2.1.1 UASB反应器启动阶段
UASB反应器在接种污泥后,为了使反应器中微生物活性快速恢复,本试验先采用浓度为1000mg/L的自配啤酒废水培养污泥,每天进水量为3L,运行7d后开始处理生物柴油废水,启动阶段为20d,采用自来水稀释原水,进水COD浓度从530mg/L逐步提升至2500mg/L,容积负荷由0.53kg/(m3·d)增加至2.50kg/(m3·d),并用碳酸氢钠调节进水pH 值为7~8,同时按照m(COD)∶m(N)∶m(P)=(200~350)∶5∶1的比例向废水中投加氯化铵作为营养元素。UASB反应器启动阶段进、出水COD浓度及其去除率的变化情况见图2。
图2 UASB反应器启动阶段进、出水COD浓度及其去除率变化
由图2可以看出:在进水第10d时,COD去除率上升到80%以上,第16d后COD去除率逐渐稳定在90%以上,VFA稳定在2~3mmol/L之间,废水去除率的逐步上升表明微生物在驯化后能较好地适应该废水。
2.1.2 UASB反应器负荷提升阶段
试验通过提高进水COD浓度以达到提升容积负荷的目的。保持每天的进水量为3L,逐步增加进水中原水的比例,每当UASB反应器的COD去除率稳定2~3d后继续提升容积负荷。UASB反应器负荷提升阶段进、出水COD浓度及其去除率的变化情况见图3。
图3 UASB反应器负荷提升阶段进、出水COD浓度及其去除率变化
由图3可以看出:当UASB反应器容积负荷从2.5kg/(m3·d)提升至15kg/(m3·d),进水COD从2500mg/L提升至15000mg/L时,COD去除率稳定在80%以上,此时UASB反应器的VFA为6.5mmol/L,且产气丰富,说明COD的降解主要以甲烷化为主,VFA 有一定积累,推测为长链脂肪酸水解时丙酸、丁酸等不易甲烷化的挥发性脂肪酸积累,并且系统已有一定的酸化迹象;当UASB反应器进水COD浓度提升至16000mg/L,容积负荷达到16kg/(m3·d)时,反应器出现严重跑泥现象,VFA升高至9.4mmol/L,系统状况恶化,反应器出现"酸败"现象。由此可以推断,此地沟油制备生物柴油废水在UASB反应器中所能承受的*容积负荷应为15kg/(m3·d)左右。
2.1.3 UASB反应器稳定运行阶段
试验对UASB反应器停止进原水3d,并补加部分颗粒污泥,从第85d开始,向反应器内进水,使容积负荷先维持在10kg/(m3·d)左右,并逐步提升至15kg/(m3·d),同时采用厌氧出水稀释原水,将进水COD浓度控制在15 000mg/L左右,水力停留时间为12h,此时UASB反应器稳定运行阶段的容积负荷与COD去除率的关系见图4。
图4 UASB反应器稳定运行阶段容积负荷与COD去除率的关系
由图4可以看出:UASB反应器连续运行20d,COD去除率均在87%左右,出水COD浓度在2500mg/L以下,出水VFA 稳定在4~6mmol/L,出水碱度呈逐渐上升趋势,并zui终稳定在37mmol/L,VFA与碱度的比值小于0.2,表明废水在小于或等于15kg/(m3·d)容积负荷条件下能够稳定运行,此时UASB反应器的产沼气量平均为16.8L/d,每去除1kgCOD,能产生约430L沼气。
2.2 进水甲基磺酸浓度对COD去除率的影响
试验将每天进水水量控制在1L,采用回流水稀释的方法控制UASB反应器进水容积负荷为5kg/(m3·d)左右,此时反应器水力停留时间约为3d,由前述试验结论可知,UASB反应器在此负荷条件下处于稳定运行阶段,向反应器1进水中投加甲基磺酸溶液,并控制进水甲基磺酸的质量浓度,考察进水甲基磺酸浓度对COD去除率的影响,其结果见图5。
图5 进水甲基磺酸浓度对COD去除率的影响
由图5可以看出:随着进水甲基磺酸浓度由100mg/L提升至5500mg/L,其质量比为5.5‰(溶质与溶剂的质量比),且高于催化剂在废水中的一般残留量,此时UASB反应器COD去除率略有下降,但仍然保持在83%以上,表明在进水COD浓度为15000mg/L、水力停留时间为3d、甲基磺酸浓度为5500mg/L时,对COD 去除率影响不大,UASB反应器运行稳定。
2.3 进水对甲基苯磺酸浓度对COD去除率的影响
试验采用与第2.2 节相同的试验方法,在UASB反应器容积负荷为5kg/(m3·d)的条件下,向反应器2的进水中投加对甲基苯磺酸,并控制进水对甲基苯磺酸的质量浓度,考察进水对甲基苯磺酸浓度对COD去除率的影响,其结果见图6。
由图6可以看出:当进水对甲基苯磺酸浓度提
升至1000mg/L时,UASB反应器的COD去除率降低至58.3%,经过近10d的适应,仍无提升迹象;当将对甲基苯磺酸浓度降至500mg/L时,COD去除率逐渐回升至67%,表明进水对甲基苯磺酸质量比为1‰时,已对UASB反应器COD去除率有较大影响,且COD去除率降低明显。
图6 进水对甲基苯磺酸浓度对COD去除率的影响
3、结论
(1)在中温(35±2℃)条件下,UASB反应器对地沟油回收制备生物柴油废水具有较理想的去除效能,当进水COD浓度为15000mg/L、容积负荷为15kg/(m3·d)时,COD去除率稳定在85%以上,VFA 为4~6mmol/L,VFA 与碱度的比值小于0.2,表明废水在较高负荷条件下易酸化。
(2)当UASB 反应器进水容积负荷为5kg/(m3·d),进水甲基磺酸浓度为5920mg/L,其质量比为5.5‰时,生物柴油废水的COD去除率稳定在83%以上,表明其对废水COD去除率的影响不大,UASB反应器运行稳定;同样进水负荷条件下,进水对甲基苯磺酸浓度为1000mg/L,其质量比为1‰ 时,生物柴油废水的COD 去除率降至58.3%,表明其对废水COD去除率有较大影响。
(3)从清洁生产、废水处理难易程度的角度出发,建议行业采用甲基磺酸作为酸性催化剂。
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